在哪跌倒在哪爬起,年5月4日芜湖工厂总装二分厂丝印线MBS改善项目成功结项,生产H面板堪称一绝,但是遇到其他面板就只能“歇菜了”,结合当时的订单,设计线体时只考虑80%的订单(15H面板),但是遇到其他面板则无法生产。伴随着市场上订单的变化,我们也要适应多品种的需求,我们启动了二次改善项目。
年5月15日项目小组成立
按照MBS的套路满计划快行动,首先对现场的岗位进行时间观测和浪费观测。经过观察后我们讨论出4套改善方案,此时大家意见统一,4套方案不能达到共识,每个人都坚持自己的方案。
01四套方案各有利弊,第一套方案优点:不需要转身拿取物料,消除断点,烘干炉小型化减少能耗。缺点:物料周转频次高,丝印等待时间长。
02第二套方案优点;不需要员工转身拿取物料,消除部装百叶的断点,丝印岗位与烘干炉人机分离。缺点:套色产品和非套色产品无法换型不方便,作业员工拿料频次增加。
03第三套方案优点:需要岗位之间的拿取物料的动作,线体长度最短。缺点:线体宽度正增加,作业员工需要转身拿料,烘干炉能耗大,转盘上上料不方便。
04第四套方案优点:需要岗位之间的拿取物料的动作,线体长度最短,动作浪费最少,占地面积最小。缺点:换料方便。
为了统一四套方案我们对四套方案进行纸箱模拟。
经过四轮的模拟和讨论我们最终确定了第四套方案进行改善。此时项目组意见统一、目标统一行动一致,干劲十足一天之内所有工装设备的快速到位,为第四天的试线保驾护航。
经过团队一天的努力之后第四天正常开线,经过试跑后虽然还有很多小问题,但是丝毫没有打击到团队的热情。我们持续改善,完成每一个细节的优化直至完美。
第五天我们迎来了工厂的检阅,经过工厂各个专家评审后一致给出好评,但同时也提出好多建议:品质可靠性,动作的改善,以及现场目视化的改善。
芜湖总三是一个有“血性”的团队,在困难面前不低头,就是在艰难的环境中不断地创造生存空间,他们是狼的团队,在充满争斗的对手中组织强大的团队力量,不断竞争、超越!
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